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2#机轴承磨损情况报告

2010-01-12

  一、磨损情况及经过
  2005年11月,根据年度检修计划的要求,我站开始处理2#机组合轴承漏油及高压顶轴系统油压偏低的问题。
  11月24日,2#机组合轴承油槽拆出,检查发现正推力瓦及镜板都有严重刮伤,划痕深度0.3~0.6mm。
  12月3日,检查高压顶轴系统,油压为7.0MPa(其它机组为12.0MPa左右),水导侧顶起高度0.02mm,发导侧顶起高度0.04mm;关闭发导侧油流时,油压为12.0MPa,水导侧被完全顶起;关闭水导侧油流时,油压仍为7.0MPa,发导侧顶起高度0.04mm;打开发电机导轴承端盖检查,高压管路、接头、法兰、堵丝均无漏油现象,厂家设计部门也无法解释此现象,大家一致认为应拆出发电机导轴承,以查明故障原因。
  12月6日,镜板被解体移出,检查发现反推力瓦及镜板刮伤更严重,划痕深度0.5~1.0mm。
  12月12日,在抽出发导瓦的过程中发现发导瓦的定位销过长,无法抽出(哈电厂承认是设计、加工错误),需将轴承座整体拆出才能拉出发导瓦,这将增加许多工程量。经分析,我们决定采用磨孔机在反推力瓦座上磨出一个宽35~40mm,深约2mm的槽,以定位销能顺利通过为宜,但施工时必须保证附近的油槽不受影响,此方案得到了哈电厂有关技术人员的肯定。12月13日,发导瓦被抽出,解体检查未发现较大的刮伤痕迹。
  12月14日,就我站2#机组组合轴承解体检查的情况向哈尔滨电机厂相关设计人员咨询,没有什么更好的意见。于是开始回装。12月15日,发电机导轴承安装完成,调整顶轴油流,测量水导、发导侧顶轴高度均为10道左右,此时油压为6MPa左右。12月20日,2#机组组合轴承安装完成,复测水导、发导侧顶轴高度仍为10道左右。
  鉴于2#机组高压顶轴油压偏低,油泵噪音偏大的情况,12月26日,我们对2#机组高压油泵进行了解体检查,更换了轴承,但油压仍偏低,噪音仍然存在。
  二、处理情况
  针对各轴承的划伤情况,我们在现场对正、反推力瓦用刮刀进行了修刮,用金相砂纸、抛光片和研磨膏对镜板进行了研磨,以减少轴承的磨损。
  三、原因分析
  组合轴承拆开时,我们发现原安装人员在各轴承密封面都使用了硬质密封胶,该类胶水固化后硬度较大,有冷脆性。运行中,该类胶被油浸泡老化,因振动呈块粒状脱落,随油流扩散至轴承各部。
  在拆开的组合轴承油槽中还有大量该类胶的颗粒残留物。
  四、经验与思考
  1、以后轴承检修、安装中应杜绝使用硬质密封胶,如环氧树脂等;
  2、原安装中使用的硬质密封胶,已对本站2#机组轴承造成损害,可能也对1#、3#机组的轴承造成了同样的损伤,是否应对1#、3#机组轴承进行解体检查;
  3、水导轴承是否也会因在安装中使用了硬质密封胶,而受到同样的损伤?特别是1#机组,水导轴承温度偏高;
  4、运行中,应加强对机组轴承温度的监视检查,确?;榘踩诵小?
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