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某厂#4机组B密封风机电机轴承损坏导致机组降负荷事件分析

2025-10-21

一、事件前运行状态

机组负荷335MW,总煤量162t/h,主汽/再热压力17.83/4.0 MPa,主汽/再热温度525/541℃。制粉系统A、B、C、E磨运行,D磨备用;A、C电动给水泵运行,B电泵备用;B密封风机运行,A密封风机备用。

二、事件经过

某日21:25,机组无操作情况下,运行人员发现B密封风机电机驱动端轴承冒烟,立即尝试启动A密封风机未成功,开关柜报“负序一段?;?rdquo;告警,B密封风机轴承冒烟加剧。

运行人员紧急投入油枪及空预器吹灰,依次停止E、B、C、A磨煤机。DCS停运B密封风机失败后,手动拍停事故按钮。21:36机组负荷降至45MW。

21:50检测A、B密封风机电机绝缘正常,就地检查发现A密封风机冷却水管冻结,检修人员紧急处理。随后停运A、B一次风机及C电泵。

次日00:50,检修临时将A密封风机冷却水管改接至D磨电机冷却水回水管及渣沟。01:03将B密封风机开关倒至A密封风机后启动成功,逐步恢复制粉、一次风等系统,切换厂用电,投运脱硝。01:11机组负荷开始恢复,陆续撤出油枪,02:00负荷恢复正常。

三、原因分析

直接原因:

B密封风机电机前轴承(NU217+6217双列轴承)中NU217滚柱轴承保持架损坏。解体发现电机定子腔内积存大量未变质润滑脂,但轴承实际缺油。原因为挡油盖与电机轴配合间隙严重超标,加脂时脂从间隙挤入定子腔,仅少量进入轴承室。电机为高转速(2970 r/min)两极电机,润滑脂消耗较快,缺脂运行导致轴承温度升高(无温度测点),脂熔化流失,最终保持架磨损变形。

间接原因:

原A密封风机开关B、C相真空管因低温卡涩,触头复位不良,合闸后导通不良导致电机缺相运行,引发“负序一段?;?rdquo;告警,造成备用风机无法正常启动。

四、暴露问题

设备管理存在漏洞,检修人员对隐患识别能力和处理水平不足;

电机挡油盖磨损未及时更换,导致润滑脂泄漏,缩短运行周期;

冷却水管路泥沙积聚易堵塞,严寒环境下易冻结;

重要电机轴承缺乏温度监视手段。

五、防范措施

加强检修管理和技术培训,提高巡检质量和隐患识别能力;

利用大小修机会彻底检查并更换磨损密封部件,确保轴承室密封可靠;

严格执行定期润滑制度,定期清理注油道并建立维护台账;

联系厂家对开关柜进行全面检查,防止真空管卡涩重现;

定期清理冷却水管,防止堵塞和冻结;

考虑为重要电机轴承加装温度监测装置。

六、事件教训

本事件因设备老化、维护不到位引发,叠加备用设备开关隐性缺陷,导致事件扩大。各单位应加强设备状态跟踪和定期维护工作,重视备用设备的定期试验与保养,切实提高设备可靠性。

(来源:火电职通车)

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